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1000千伏湖安Ⅱ线出线间隔T033开关内检

中国电力网
2022-10-25
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  10月20日,国网浙江超高压公司运检人员在1000千伏安吉变电站开展设备检修后的健康状态检查。

  10月20日,浙北地区秋意正浓,在1000千伏安吉变电站内,特高压设备整齐排列。10时,国网浙江超高压公司运检人员宋立华、姜涛携带T90多功能局部放电检测仪,来到一处出线间隔开展1000千伏湖安Ⅱ线T033开关特高频局部放电及超声复测工作。



图为运检人员检查充油设备油样。吴米佳 摄

  来到检测点,姜涛将特高频传感器放置在气体绝缘全封闭组合电器(GIS)盆式绝缘子处,仔细观察仪器屏幕上的特高频波形。经过15分钟的连续监测,他确认此处不存在局部放电等异常后,又将检测模式切换至超声检测,对开关进行多点检测,观察是否出现异常超声信号。完成一系列检测,二人确认T033开关运行正常。

  “一周前,我们刚完成了T033开关内检工作,今天的检测是对设备状态的再次检查和确认。”宋立华说。

  10月4日,在特高压安吉变电站湖安Ⅱ线年度检修工作中,检修人员在开展T033开关合闸电阻测试时,发现T033开关B相合闸电阻及预投入时间测试结果异常,其余两相测试结果正常。

  “设备复役前的合闸电阻测试不是常规检修项目,是我们根据设备隐患排查治理要求,结合此类设备的家族性隐患增加的检测项目。”国网浙江超高压公司开关专业负责人戴鹏飞介绍,合闸电阻测试能够检测开关合闸电阻有效接入情况,是该公司结合运检经验,新增加的设备复役前检测项目,保证设备检修完成后健康投入运行。

  发现隐患后,国网浙江超高压公司迅速组织专业骨干,制订应急处置方案,核对设备信息,安排应急队伍支援现场,开展隐患处置工作。

  “经过对检测数据及同型号开关历史缺陷的分析,我们初步判断隐患原因可能是合闸电阻固定螺栓松动。”专业人员张翾喆仔细分析特高压安吉变电站开关的机械特性测试曲线,找到隐患具体位置,并建议对开关开展内检,彻底消除设备隐患。

  “防雨防尘棚搭建完成,棚内温度16摄氏度,湿度65%。”10月7日,在T033开关内检工作开始前,国网浙江超高压公司变电一次检修二班副班长陈晓锦仔细核对各项数据。在本次开关内检中,检修人员专门搭建了一个8平方米的防雨防尘棚,最大限度减少天气变化对现场检修的影响,确保各项工作顺利开展。

  “GIS设备内部填充的是高纯度六氟化硫气体,若渗入金属微粒、粉末、水分等导电性杂质,很可能引发设备故障。”陈晓锦介绍。为了防止GIS设备检修期间渗入导电性杂质,防雨防尘棚里加装了除湿器、湿度监测装置等,确保在小雨、大雾等天气下开关内检顺利开展,提升检修质效。

  与常规GIS耐压试验不同的是,1000千伏GIS设备耐压试验需要拆除相应的避雷器,确保开关更换后开展耐压试验时有足够的安全距离。

  “现场采用开关内检与避雷器拆除工作同步进行的方式,这样既可以在最短的时间内将耐压试验场地清理出来,又确保不同作业面不存在交叉作业,保障了现场作业的人员及设备安全。”陈晓锦说。

  “此次检修需使用特种作业车辆,请认真落实安全告知单要求,确保检修工作安全开展。”10月11日,现场监管人吴承福按照“一表三单”管控要求,通过现场安全管控负责人表、临时厂家人员安全告知单、特种作业车辆安全告知单、外来施工单位安全告知单,加强对现场作业和外来人员的管控,差异化分配任务。此次开关内检期间,现场共核发管控告知单6张,落实具体管控要求16条,每天对检修人员开展考核,确保管控措施落实到位。

  T033开关耐压试验期间,现场检修人员还通过安装在现场的布控球、工业视频探头对现场各个作业面开展实时监控,确保无人员“闯入”试验区域、无人员误动被试设备、无人员走错工作区域。10月13日,T033开关内检结束,14日设备恢复送电。

  1000千伏特高压湖安线作为浙江重要的外来电输入通道,为促进浙皖电力置换互济,保障浙江用电需求提供了坚强支撑。此次开关内检工作完成后,进一步提升了特高压线路设备健康运行水平,可为浙江今冬明春电力保供提供坚强保障。(刘海山 罗晨晨 王志)

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