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河北1000千伏台泉Ⅰ线A相高压电抗器更换完成

中国电力网
2024-11-05
 来源:国家电网报
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  “风冷调试正常,二次信号传动无误,各阀门位置正确!”11月2日,在河北1000千伏邢台变电站,检修人员对新更换的1000千伏台泉Ⅰ线A相高压电抗器开展了最后的检查。这是国网河北超高压公司首次采用整装搬运工法更换高压电抗器。


在邢台变电站高压电抗器更换现场,作业人员认真核对安全措施落实情况。 李宁远 摄

  邢台变电站作为华北特高压交流环网的枢纽站,承担着“西电东送”“南北互供”的重任,将来自陕北、晋中的电力源源不断地输送至河北、山东,在保障大电网安全、支撑电力保供方面发挥重要作用。

  本次台泉Ⅰ线A相高压电抗器更换工作于10月21日开工,于11月2日完工,是河北南网今年秋检期间设备隐患治理的重点工作,完成后大幅提升了设备健康运行水平,为电网迎峰度冬打下良好基础。

  为了缩短检修工期,国网河北超高压公司提前组织技术骨干深入现场勘查作业环境,反复研究设备拆除、安装、移运等关键工序,并开展多次可行性分析及推演,最后决定以站内备用相高压电抗器替换旧高压电抗器,并采用整装搬运工法来提高作业效率。

  采用整装搬运,备用相高压电抗器本体不需要排油。检修人员在拆除油枕、散热器后将高压电抗器本体整体搬运至原A相高压电抗器的位置,省去了排油、套管拆装及本体就位后抽真空、注油、热油循环等工序,让工期由24天缩减至12天,同时也规避了设备芯体受潮、引线拆接工艺不良等风险。

  整装搬运的优势显而易见,但也给本次检修带来了挑战。由于不排油、不拆除套管,搬运重量由常规的170吨增至250吨,高度由常规的9米增至20米,搬运难度和风险增加。

  重量增加,地面能否承受得住?高度增加,搬运过程中会不会损伤套管?如何将整装设备安全地搬到指定位置,成为检修人员面对的难题。

  国网河北超高压公司在开工前组织多方技术人员提前核实设备重量、结构等技术参数,对地面进行载荷能力试验以确保符合作业要求。针对增高后高压套管晃动幅度较大的问题,检修人员分别在本体、高压套管升高座、高压套管顶部加装可实时监测冲击加速度的三维冲撞记录仪,并在本体四个竖立面加装倾角实时检测仪,确保整装搬运过程中设备各部位的加速度和倾斜角度符合技术要求。

  “倾角1.5度,左侧停止抬升,垫好专用枕木。”10月23日15时,一切准备就绪,检修人员开始整装搬运工作。此时,现场安全监护人张楠根据倾斜角度变化,提示检修人员调整设备抬升幅度。搬运过程中,检修人员在事先规划好的路径上将钢轨、箱梁、钢板按顺序依次铺好,使用4个200吨液压千斤顶将设备抬起,每次单边仅抬起3~5厘米,使用水平液压顶推滑移法,推动设备小幅移动。

  “这个三维冲撞记录仪还具备提醒功能,一旦超过设定值就会发出告警,提醒检修人员及时检查钢轨布置及推移情况。”本次检修工作负责人刘洋介绍。这是河北南网首次使用具有实时监测功能的三维冲撞记录仪,为整装搬运提供了安全保障。

  为加强现场安全管控,检修人员还应用无人机对停电间隔内绝缘子闭锁销、母线滑动金具进行检修盲区内的隐患排查。在大型作业车辆管控方面,检修人员应用北斗预警装置开展辅助管控,确保车辆与带电设备时刻保持安全距离。新技术、新设备、新工艺应用于本次检修中,不仅提高了电网检修效率,也降低了人工作业风险和成本。(李宁远 齐梦倩)



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