内蒙古公司霍煤鸿骏铝电公司全面通过安全生产标准化二级企业评审
各地报道2021-11-30
近日,随着火红电解质液体灌入电解槽,内蒙古公司霍煤鸿骏铝电首台400kA电解系列全石墨化阴极浇铸节能槽成功启动,标志着该公司全石墨化技改项目迈出关键步伐。400kA电解系列电解槽全部技改后,预计吨铝直流电耗可降低280kWh,按现有年产量38万吨计,则每年可节约直流电量10640万kWh。按照《2019年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》东北区域电网OM因子计算,相当于每年减排CO2约6.49万吨,为实现“碳达峰、碳中和”目标作出突出的贡献。
400kA系列电解槽原阴极内衬采用双钢棒技术,阴极炭块的材质为半石墨,阴极钢棒和阴极炭块的组装方式为扎糊形式。此型阴极日显压降偏高,阴极电流空耗过大。针对这一问题该公司组织专业技术人员进行技术研讨、必要的参数收集及测试,最终确定采用全石墨化阴极结合磷生铁浇筑技术。该技术是目前电解铝行业中节能降耗效果突出的新工艺、新技术,具有良好的导热性、导电性和磁流体稳定性。对比半石墨化阴极,在降低电解槽生产能耗,提高电流效率,节约运行成本,延长内衬寿命有着更为突出的特点。
下一步,内蒙古公司霍煤鸿骏铝电将继续加快电解槽技术升级改造速度,并根据生产实际总结技改经验,持续开展技术优化工作,为该公司全石墨化阴极项目全面应用夯实基础。
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