中国电力网讯 2019年,湘潭发电公司坚持“干就干一流的事,干就干成一流”总要求,通过优化运行方式、开展能耗攻关、优化开停机措等举措,扎实推进“攻难关降煤耗,提高核心竞争力”工作。
优化汽机运行,降低机组热耗。该公司相关部门根据机组特性,多措并举,一是制定了循泵优化运行方案,及时根据水温和负荷启停循泵,提高了机组经济性。二是开展凝汽器机械清洗。此项目改善了凝汽器换热面结垢的问题,提高了换热效果。大修后机组真空提高了0.58kPa,剔除循环水温下降2℃的影响,机组真空较修前提高了约0.15kPa,提高了凝结器换热能力。三是制定了阀门内漏管理制度,规范了阀门的操作、检查和消缺,严格落实责任兑现奖惩,有效减少了阀门内漏对机组热耗的影响。四是机组停运后及时进行凝结器真空系统灌水查漏,开机后及时进行真空严密性试验。
此外,该公司在2号机组A修中进行了汽轮机揭缸检修项目,通过高压上、下内缸及低压内上缸翻缸检查修理、轴封及隔板汽封检修、轴封体漏汽处理,高、中压缸级间蒸汽泄漏减少,就地轴封处中分面漏汽明显减少,中分面漏汽疏水管温度也明显降低,大修后中分面漏汽明显减少,从华中院11月份的试验报告数据看,该公司2号机组汽机热耗率较修前同负荷工况下降低约90千焦/千瓦时,有效提高了机组能效水平。
开展能耗攻关,提高锅炉效率。该公司针对飞灰可燃物偏高、空预器堵塞、烟道阻力大等问题,成立了专项攻关组,分别制定目标、措施和奖惩,每周分析,每月总结,通过运行优化、设备治理,相关指标取得了很大进步。今年以来,各机组飞灰可燃物均优于设计值,年度同比下降1.2个百分点,1、2号机组飞灰基本可维持在3%,3、4号机组飞灰基本可维持在2%以内;重点完成了2、4号炉空预器传热元件更换,由以前三层布置变为二层,加高冷端传热元件高度,防止空预器传热元件腐蚀;选用大通道波形,防止空预器堵灰造成烟气侧差压升高从修前修后参数对比,空预器差压有明显好转,空预器差压下降效果明显;4号炉空预器至脱硫吸收塔烟道降阻改造,各风机电流下降共163A,节能效果明显,风机安全性能得到显著提升。
该公司针对各机组影响单机煤耗较大且不达标的指标情况,以“109项能耗诊断指标体系”对标分析和能效诊断工作为抓手,切实做好能耗诊断工作。专项攻关组邀请电力科学研究院锅炉专业对空预器漏风率、管壁超温等“老大难”问题出谋划策,并会同相关专业组共同编制机组修前节能项目策划表,并对各项目拟定奖惩标准及项目责任人。
优化运行方式,降低制粉耗电率和油耗。该公司发电部严格按照60万千瓦机组制粉系统优化运行规定,根据燃料量严格控制制粉系统运行方式,减少了制粉系统浮开。同时,该公司进行了30万千瓦机组制粉系统最大出力试验,确定各制粉系统最大出力并要求各班组严格按参数进行控制。为解决磨煤机电耗偏高,提升制粉系统经济运行水平,该公司设备部锅炉专业反复试验,优化配比,在 2号炉A修中,通过调研磨煤机衬板厂家、兄弟单位钢球级配后,会同发电部节能组反复推敲,摸索出了一套磨煤机钢球级配调整方案,并在21号磨煤机进行试验。试验方案为适当添加少量大小球数量,优化钢球配比,在出力不变的前提下,有效的降低了磨煤机运行电流10A以上,降低了机组厂用电率。
同时,该公司运行部门进一步优化了开机节油方案,通过成立油枪治理小组控制油枪故障率,采用优质烟煤开机方式,合理掺烧,优化调度,严格控制控制开机过程各阶段耗油,60万千瓦机组冷态开机用油长期控制在2吨左右,在公司各火电机组中排名第一;30万千瓦机组开机用油长期坚持将耗油控制在15吨左右。此外,相关部门严格执行机组启动注意事项和优化措施,通过合理安排辅机启动时间和顺序减少了厂用电消耗,合理安排启动前的检查和试验、优化调度和严格管理,减少了设备故障对开机进度的影响,缩短了开机时间,降低了开机用油。
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