中国电力网讯 自1号机组退出高背压供热后,真空度下降非常明显,2台真空泵被迫运行且电流上涨。针对该情况,临汾热电公司副总经理韩志胜,副总工程师李红玥多次组织召开真空查漏分析会,对1号机组开展专项真空系统查漏,并从设备部、维护部、发电部挑选6名精兵强将,联合成立真空系统查漏攻关小组,确保查漏工作有序推进。
因为真空系统庞大,且漏点比较隐蔽,为排除所有可能漏点,该公司攻关小组首先分析影响真空严密性的所有可能原因,对真空系统有关阀门、法兰结合面、膨胀节、防爆膜、焊缝等近千个可疑部位进行全面检查,并通过运行方式调整分析漏点可能存在部位,在克服厂内没有查漏专业器械的情况下,历时20多天连续奋战,初步找出3处隐蔽漏点,通过涂胶、焊接等方式进行处理,但真空依然变化不明显。面对实际大家一筹莫展,但是办法总比困难多,经过设备部广泛调研联系,得到了兄弟单位阳城电厂的雪中送炭------一台氦质谱专业检漏仪,攻关小组借助检测气体泄漏专用工具认真查找,最终检测出1号机轴封系统为真空系统泄漏重点怀疑区域,并通过运行调整试验最终锁定小机轴封系统为真空严重泄漏区域。
在1号机组停机检修时,该公司攻关小组在保障人身安全的前提下,立即对1号机重点怀疑区域进行针对性排查,发现小机低压缸排汽口内轴封进汽、回汽管弯头已经严重破损,威胁机组安全运行。真空漏点位置在小机低压缸排汽管道立管内部4米高处,管道狭窄无法搭设脚手架,只能使用自制短梯爬到受损部位与横面支撑只有30cm的夹缝内,狭小的空间只能一个人匍匐干活,但小组成员依旧在40多℃的排汽管道内克服水汽含量大等困难,带着口罩轮班作业,对弯头进行切割,打磨坡口,焊接新弯头,焊口着色等多项工作,经过7天的努力拼搏,终于将3个弯头更换完毕,组长看着三处检验合格的新弯头,擦了擦那满脸的汗水,摘下那已经被着色剂浸透发红的口罩,高兴的对着小组成员说:“咱们这一个多月的努力终于画上了圆满的句号,尽管这段时间内大家因为运行方式调整、系统启停、设备性能试验方案有过分歧,曾经有过泄气,更有着只有自己人才明白的艰辛,但大家都一步一个脚印,克服种种困难,咬紧牙关挺了过来,独立自主的完成了此次公司交给我们的任务,我们成功了。”言语完毕,这些男儿有泪不轻弹的铮铮铁汉小组成员们紧紧相拥,眼角都流露出激动喜悦的泪光。
此次临汾热电公司真空查漏攻关小组矢志一流、奋勇向前,圆满的完成了1号机查漏任务,在降低机组供电煤耗提供的同时,为夏季机组高负荷可靠运行奠定良好的基础,为保障公司机组安全、经济、稳定运行贡献力量。
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